晋能铝业有限公司熔铝炉是 1986 年建设的,有环形熔铝炉 2 台,年熔化金属铝总量约 15000t ,采用城市煤气作为燃料,燃料热值 3800kcal/m3 (约 15884kJ )左右,采用传统的燃烧方式,每个熔铝炉设有 3 个燃烧烧嘴;燃烧废气通过烟囱排放到大气中,烟道温度 1000 ℃以上,热量损失严重。因为煤气和助燃空气通过烧嘴混合燃烧,煤气有时进入空气管道,致使空气管炸裂。在能源消耗上,平均吨铝燃耗 400m3 (含装料、熔化、保温、倒炉等时间,约 6~8 小时 / 炉),两台炉每天消耗煤气约 20000m3 ,燃料消耗太大,产品成本较高。
项目设计指标
环形熔铝炉应用不换向蓄热式技术设计指标见表 1 。
表 1 环形熔铝炉应用燃料不换向蓄热式燃烧技术设计指标序号 项 目 单位 数据及说明
1 炉子用途 铝锭及废铝熔化
2 装入量 t 15
3 熔化速度 t/h ≧ 3
4 炉内温度 ℃ ≧ 1050
5 铝液出炉温度 ℃ 720~760
6 吨铝煤气消耗 m3 ≦ 240
7 供热强度 m3/h 900
8 最大供风 m3/h ≧ 5000
9 鼓风压力  pa ≧ 8000
10 最高热风温度 ℃ >800
11 排烟气量 m3/h ≧ 9515
12 引风压力  pa ≧ 7000
13 排烟气温度 ℃ ≦ 150
14 燃料热值 kcal/m3 ≧ 3800
15 蓄热体形式 高铝耐火球
16 改造一个烧嘴,炉子原有两个烧嘴作为备用烧嘴 为增加火焰刚性,在设计中在烧嘴中
配备了约 100m3/h 的空压风,以增加火焰的刚性和前冲速度。
项目的实施
表 2 1# 熔炼炉验收试生产数据序号 项 目 单 位 数据及说明
1 炉子用途 铝锭及废铝熔化
2 装入量 t 14
3 熔化速度 t/h ≧ 3.7
4 炉内温度 ℃ ≧ 1050
5 铝液出炉温度 ℃ 750 ℃
6 吨铝煤气消耗 m3 ≦ 140 (综合消耗含轧制废品消耗)
7 排烟气温度 ℃ ≦ 130 ,一般为 80
8 助燃热风温度 ℃ 刚装完料时 500 ℃,最高时 970 ℃
9 单炉吨铝煤气消耗 m3 110( 不含轧制废品 )
表 3  2# 熔炼炉验收试生产数据序号 项 目 单 位 数据及说明
1 炉子用途 铝锭及废铝熔化
2 装入量 t 14
3 熔化速度 t/h 3.45( 因轧制窄板限制了熔化速度 )
4 炉内温度 ℃ ≧ 1050
5 铝液出炉温度 ℃ 755
6 吨铝煤气消耗 m3 ≦ 140 (综合消耗含轧制废品消耗)
7 排烟气温度 ℃ ≦ 120, 一般为 80
8 助燃热风温度 ℃ 刚装完料时 500 ℃,最高时 970 ℃
9 单炉吨铝煤气消耗 m3 103( 不含轧制废品 )
在实际使用过程中,我们将炉温控制在 1050 ℃,在熔铝全过程中蓄热室助燃空气显示温度只比炉温低 80 ℃,排烟气温度始终低于 150 ℃。在熔铝过程中,待铝化平(此时固体铝
已经基本熔化只是铝液温度较低)后,观察炉内火焰,明显看到火焰紧贴液面随着助燃空气的换向左右摆动,感觉到火焰刚性很强。
不换向蓄热式燃烧系统产生经济效益和环境效益
( 1 )经济效益
改造后,吨铝综合煤气消耗由 2005 年初的 400m3 ,下降到 140m3 (含轧制不合格品消耗),城市煤气为 0.9 元 /m3 ,吨铝可节省煤气费用 234 元,每年可节省煤气费用 351 万元。同时,从项目验收的指标来看,如果加强管理,调动职工的自觉性和主观能动性,煤气消耗指标还有可能下降较大幅度。
该技术可以在含氧量低于 21 %的条件下燃烧,含氧 15 %也能充分燃烧,由于低氧,降低了氧化烧损,氧化烧损在原有基础上降低了 20 %以上,因此这方面所获得的经济效益也是相当可观的。原有氧化烧损为 3% ,固体铝价格 1.6 万元 /t ,年产 15000t ,可节省费用 144 万元以上。
( 2 ) 环境效益
根据现场的实际数据显示,蓄热式高温空气燃烧可节省 65 %的燃料,有害气体 CO2 、 SO2 排放相应减少 65 %, NOX 的排放量也会大幅度下降。因此,在取得巨大经济效益的同时,环境效益也较大。
结论
( 1 )燃料不换向蓄热式燃烧技术在环形熔铝炉上的改造是非常成功的。
( 2 )可节省 65 %的燃料,按年产 15000 吨铝计算,年可节省煤气费用 351 万元。
( 3 )可以实现低氧(低于 15% )燃烧,降低氧化烧损 20 %以上,创效 144 万元。
( 4 )排放烟气降低约 65% ,环境效益十分可观。
( 5 )该技术值得在同行业推广。